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只为一局盾构品牌添光彩
要要记中铁一局城轨公司青岛地铁1号线项目部
    中国中铁大连地铁5号线总部领导来项目参观,听取项目技术负责人讲解盾构机始发筹备工作。

    项目职工庆祝沟东区间右线顺利贯通。

    观摩电瓶车后视系统。
    成型的隧道。

    高标准的安全通道。
    检查机械设备。

    管片进场验收。
    团员青年在五四广场前追忆历史,不忘初心。

    项目党支部与街道党总支签订党建共建合作协议。
    管理人员检查工程质量。

    一个工期被长时间延误、且施工风险源巨多的项目,在施工一年多的时间里出现大反转,安全质量、综合考评在全线多次拔得头筹,工期节点按时完成,多次受到业主奖励,成为名副其实的获奖“专业户”,被授予山东省2017年度安全文明工地,成为全线的标杆项目,这就是城轨公司青岛地铁1号线土建1标8工区项目部。
    抓时机抢开工
    项目部承担的施工任务为3个区间的盾构施工,左右线总长6077.481米,其中设有3座联络通道,总造价2.84亿元。这是中铁一局首次进入青岛地铁市场的盾构项目。
    项目部2016年底组建成立,各班人马迅速就位。然而,项目一开始并不顺利,由于车站施工单位迟迟交不出盾构施工场地,盾构无法下井始发。而根据相关要求,项目必须于2017年5月15日盾构始发。眼看着时间一天天过去,管理成本一天天累加,项目管理团队承受着很大的压力。
    是坐等车站施工单位交施工场地?还是积极想办法,早筹备提前谋划,做好盾构始发前的各项准备?项目管理团队选择了后者。因为他们心里清楚,这个项目的成败、信誉不仅关乎城轨公司,更关乎一局在青岛的后续市场开拓。
    始发前的准备工作非常繁琐,且需要很长时间。项目管理团队打破常规,尽一切可能压缩准备时间。比如一个长100米、宽6米的渣坑,按常规的做法最快也要20天的工期。技术管理人员打破常规,改用预制板拼装的工艺。他们提前预制好预制板,待渣坑开建,立刻组织装配,这样就能大大节约时间。
    2017年3月20日,车站施工单位在晚了半年后终于交出了施工场地,但只能达到盾构勉强下井的条件。项目部立即组织人员机械清理场地,主动协调解决施工有交叉的四家施工单位的遗留问题,为的是盾构早一天下井掘进。
    拿到地之后,项目部争分夺秒,只用了四天就完成了渣坑施工。在施工场地交付后一个月内,完成了盾构始发场地临时设施及盾构机下井、组装、调试,验收。5月7日,春阳路站—沟岔村站区间始发,比业主要求的始发时间提前了8天,赢得了业主的信任。指挥部奖励项目部20万元。
    抓重点细谋划
    在作业队伍未进场之前,项目部管理人员本着“地质是基础、盾构机是关键、人是根本”的盾构施工理念,开始盾构机的选型和施工图纸研究工作。他们邀请中铁一局及城轨公司盾构技术专家,经过多次研讨,提出针对三个区间不同的地层采用不同的盾构刀盘,并进行相应的改造,使之更适应不同的地层。
    通过对图纸研究,他们发现了春阳路站—沟岔村站区间可以进行设计方案优化。春沟区间长1369米,初步设计纵断面整体呈“V”字形,最大纵向坡度为25‰,近1000米是硬度很高的微风化岩层。在这种微风化岩层中长距离掘进,不仅刀具磨损严重、维修费用高、施工工效低,还要承受带压换刀的风险。
    项目部在进场初期就提出了调坡的优化设计方案,即,将区间隧道纵坡最低点上调五米,可避开三分之二的风化岩层,可以大大提高掘进效率,减轻刀具的磨损。经公司专家审定确定此方案可行。项目部多次找设计院、地铁公司、中铁指挥部,以极大的耐心反复申述理由,最终征得业主同意,这项优化设计方案从提出到敲定历时整整一年。
    遵循“抓早、抓细”的原则,项目部未雨绸缪,开工后进行工程风险调查,发现春阳路站盾构吊出井口正上方有条110千伏高压线,距地面约13米左右,盾构无法进行吊出作业。项目部提出将吊装井口向小里程方向平移10米后侧位吊出。最后经业主、设计部门研究,同意了该方案,为盾构吊出创造了条件。
    项目部的实践证明,早筹备细谋划是项目管理的重要原则,项目部遵循这项原则,排除了施工中的一个个潜在的施工障碍,确保施工稳步推进。初步估算,春阳路站—沟岔村站区间开始掘进后,因设计方案优化后,曾创下日掘进16环(24米)的成绩,创造了青岛同类地层掘进最高纪录,至少缩短工期3个月。还减少了换刀次数,节约了刀具更换费用,成本节省600万元以上,业主给予高度评价。
    抓文明树形象
    青岛地铁1号线项目是中铁一局在青岛的第一个项目,其意义和重要性不言而喻。8工区项目部班子知道自己肩上担子的分量。项目班子四名成员做到分工明确、责权理顺、凝心聚力。班子成员有一条不成文的规定:一天最少下一次井,一天开两次交班会,每天每周每月的工作目标都要明确,对项目现场情况要了然于心。
    项目风险源多,盾构有六次始发六次接收,风险很大。项目部在前期,就对风险源与安全隐患进行排查,详细了解,通过对技术方案优化,有效规避风险。在施工阶段,狠抓两个机制落实:一是关键工程、重要工序条件的验收由项目总工组织条件核查验收,项目负责人审批后,安排专职人员监督施工落实措施,再向业主有关部门申请验收。二是通过隐患排查系统,项目负责人、总工、安全总监等相关专职人员,进行安全质量监督及隐患排查,及时梳理存在隐患;同时工地监控室实时记录施工动态,通过盾构大数据平台APP,实时掌握盾构参数,发现问题及时纠偏和响应,项目自开工以来安全一直处于受控状态。
    项目施工场地严格按青岛市标准化文明工地要求进行平面布置,现场围挡美观、整洁,现场大门制作规范,现场道路硬化平坦,排水沟设置合理、材料分类堆放整齐。在醒目位置设置八牌二图,临边危险作业点的警告、禁止、提示牌以及机械设备操作规程等标识标牌制作规范。
    为了把这项工程干成优质工程,项目部提出了“零错台、零破损、零渗漏”的质量目标,并且制定了盾构管片错台预防措施标准。管片拼装施工实行实名责任制,将每环管片作业时间、管片环数等主要信息以及盾构司机、拼装人员、盾构队长、土建工程师姓名实名记录在标识牌上,张贴在管片醒目位置,保证管片拼装质量责任落实的可追溯性。
    渗漏是隧道施工的顽疾,为了把渗漏控制在规定的范围内,项目部同时制定了二次注浆工艺标准,在掘进中根据不同的地层及时调整注浆配合比,有效地预防了渗漏。目前已成型的隧道无渗无漏,质量得到业主好评,并评为全线实体工程样板隧道。业主组织其它施工单位进行观摩学习。项目部制定的标准被业主在全线推广。此外,项目部积极参与创建的6项工艺标准已在全线推广实施。
    高标准、细管理已成为这个项目管理团队的共识。施工场地的污水沉淀池已达到相关标准要求,但项目部主动提高标准,充分利用车站始发井井下空间,增加了沉淀池的数量;增设噪音测试仪,施工中宁可增加费用也要选择噪音低的机械;控制车辆夜晚鸣笛;给场地用灯加安灯罩减少光污染等,规避投诉风险,确保施工得以顺利进行。
    项目负责人说,施工一开始就要让现场作业队养成良好的工作习惯,发现问题要及时纠偏,不能问题积多了再纠正。现在项目文明施工基本实现良性循环和常态化。如有上级检查,项目员工会和平常一样,该干啥还干啥,不会为了迎检而停止施工,这种做法已形成常态。
    项目部的工作得到地铁公司的肯定和称赞,取得多项荣誉。先后获山东省2017年度“安全文明工地”称号;2017年度业主“优秀项目部”和城轨公司“五好项目部”称号,多次获1号线劳动竞赛和综合考评第一名,多次获得业主、指挥部奖励,截至目前,获得各类奖励金额近300万元。项目还多次被中铁投资指挥部信用评价评为A级,为中铁一局争得了荣誉,树立了良好的形象,成为青岛地铁建设大军中受业主信赖的标杆队伍。
    (通讯员 杨宗保 汤登喜)本版图片由项目部李彦文提供

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