通版阅读请点击:
展开通版
收缩通版
当前版:02版
发布日期:2021年08月24日
新工艺“撑”起最美公路建设一片天
——中铁一局五公司临金高速公路项目创新工艺小记
文章字数:1746
  “就拿项目所有隧道衬砌和仰拱施工来说,预计使用混凝土总量就达到16万方,如果把项目隧道开挖产生的洞碴自行加工成砂石料使用是否可行?”在中铁一局五公司临金高速公路前期策划专题会上,项目负责人李敬伟提出了一种可能性。
  为此,项目部主动作为,通过前期地质探测,并全盘考虑生态保护、降本增效等方面的因素,最终项目决策层一致认为:这种方案可行!就这样,一种塔楼式机制砂生产线在临金项目启用,并在全线多次受到观摩和赞扬。
  在被誉为“中国最美县城”的浙江省桐庐县境内,又一条最美公路、临金高速正在火热施工中。中铁一局五公司承建的临金高速公路TJ05标段位于杭州桐庐境内,线路全长12.85公里,主要工程有5座隧道、12座主线桥、1座互通立交。标段内桥隧总长9506米,桥隧比74%,桥梁最高墩身为34.5米。
  自开工以来,项目不断推进管理提升、技术创新和重点突破,加大实用型新技术新工艺应用,不断提升作业效率、降低工程成本,从而保证工程质量和施工安全,为实现项目打造品质工程的目标提供了基础支撑。在墩身钢筋加工中,钢筋加工流水线采用直线法半自动化施工,每道施工工序由专业机具设备、专业施工人员来完成,分工负责,流水作业,确保“人、机、法”专业化。根据与其他项目的投入及生产状况分析,采用钢筋笼直线法流水线作业至少可节省50%人工费用,加工速度可提高20%。
  为保证钢筋笼尺寸符合设计要求,项目部在钢筋笼加工中引进了钢筋笼加强圈自动弯曲焊接机,不仅解决了由钢筋加工精度不准确造成保护层控制难的问题,同时解决了加强圈弯曲接头翘头的问题,大大提高了施工效率、节省了人力。
  在项目控制性工程虎溪台隧道施工中,隧道围岩区域土质松散,存在岩溶、突泥、突水等不良地质,施工难度大、安全风险高,给隧道施工带来了挑战。
  为解决隧道内施工难题,项目积极采用二衬逐窗入模浇筑、防脱空技术等,提高了施工效率,保证了隧道实体质量。
  在采用传统方法施工隧道二衬时,需要多次转移导管到上层窗口,并随着出料口转移须拆解导管。导管单个接口拆解安装时间平均为10分钟,需要4~6人配合,另需4人进行混凝土振捣,且第2层窗口及以上为高空作业,拆解运送管节困难。项目采用二衬逐窗入模施工工艺,避免了人员来回拆卸泵管,提高了施工功效,降低了人工成本。
  在传统工艺二衬混凝土过程中,施工中在同层窗口中选择1~2个窗口布料或者混凝土跳层浇筑,导致混凝土集中布料、振捣不及时,特别是环、纵向施工缝处易形成集料窝,蜂窝麻面、强度不足等质量问题。项目采用二衬滑槽逐窗入模施工工艺,有效减少了工人拆卸泵管的施工工序,保证了混凝土的逐窗连续浇筑,避免了集料窝、蜂窝麻面、施工冷缝等质量问题的出现。
  还有传统的二衬空洞检测方法有敲击、地质雷达检测,传统方法检测有限样本检测,不同测线结构不同,费时费力。项目部积极采用三维激光扫描仪全息检测,实现了3分钟扫描检测,省时省力;在防水板上布置多个监测点,当浇筑满时,信息化系统会声光报警,对过量浇筑导致的模板变形起到预防作用,大大提高了二衬质量与效率……
  经实体雷达检测,项目部已完成衬砌约7295米,拱顶密实度检测合格率达到98%以上。
  作为典型的山区高速公路项目,施工挖方量巨大。以隧道工程为例,5座隧道均为双洞设计,全长5278.5米,预计开挖出洞碴113万立方米。与挖方量对应的,是同样巨大的混凝土需求量。
  为节省采购砂石料的成本,项目决定将隧道开挖产生的洞碴自行加工成砂石料使用,实现循环利用。
  说干就干。项目部迅速组织,自建了机制砂加工场,并通过前期对隧道岩石进行取样试验,分析岩性及相关化学指标,对设备选型、工艺流程进行多方论证,选定了干法平铺+塔楼砂石同出生产机制砂方案布局生产线。机制砂生产线通过对给料机、鄂式破碎机、多缸、单缸液压圆锥式破碎机、塔楼式整形制砂机、除尘系统进行有效组合,形成三拣、三破、一整形的工艺制作机制砂。正常情况下单日进入运碴车辆200余次,生产机制砂约500吨,碎石料约3800吨,目前项目机制砂和碎石料累计生产58万吨。
  项目部自建机制砂加工场得到业主和地方政府的充分肯定,成为了项目部一张靓丽的“绿色名片”:先后迎接3次业主全线观摩,以及1次由杭州市交通工程质量安全监督局组织的全市相关单位观摩,桐庐县环保局对该加工场给予了肯定表扬,并组织全线施工单位参观学习。(通讯员武海龙李治军张根城)